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老炉新功 ——解锁遵义铝业热电厂熔盐工序丁班的“先锋密码”

来源: 中国铝业报时间: 2026-05-13作者: 李丽清 唐承波

凌晨3点,遵义铝业热电厂熔盐工序主控室里,仪表盘指示灯规律明灭。司炉工刘臣鑫紧盯运行曲线,手边的对讲机里传来简短的调度指令。荣誉墙上,“全国工人先锋号”的奖牌刚挂不久。“牌子是底气,但活儿还得一锹一铲地干实了。”值班长甘卫擦了把头上的汗,语气平淡。

这个仅有8名员工、平均年龄36岁的班组,汇聚了党员骨干、工程师与青年技师。他们用实打实的降本增效措施,将全国仅存的几套老式熔盐系统的热效率从82.5%提升至84%。在能源保供与低碳转型的交汇点上,这群一线工人用最朴素的匠心,蹚出了一条提质增效的突围之路。

向“难”而闯,把“硬骨头”啃成“铺路石”

熔盐炉是氧化铝高压溶出系统的“热力心脏”。初始设计热效率卡在75%这里怎么也上不去,首要“拦路虎”藏在12米深的盘管夹层里——仅十指宽的缝隙极易积灰,灰垢隔热,传热受阻。传统的高压水冲、压缩风扫,治标不治本。

热电厂创新工作室牵头成立党员攻坚队伍,带领熔盐工序丁班技术骨干扎进图纸与文献中。历经多轮推演与试错,最终自主研发出“压缩风旋转喷嘴”。高压气流化作旋转雾刀,精准切入死角,将顽固灰垢层层剥离。

效果立竿见影,单炉日供热能力提升1个百分点,盘管高效运行周期拉长10天以上。司炉工代龙基指着透亮起来的炉膛说:“清理后,运行初期热传递效率比以往提高了近一成。”

硬仗不仅在技改,更在于底线守得牢。“他们的安全让人放心”是遵义铝业各级安全管理人员对熔盐工序丁班的评价。这份评价,是班组用“五道屏障”管理、上锁挂牌、数字化系统一寸寸垒出来的。有一次,甘卫捕捉到控制工艺参数与视频监控点的异常状态,立即联系巡检员刘臣鑫现场确认。在确认“溶出矿浆进入熔盐槽”险情后,班组快速启动应急处置预案,隔离、处置、复位一气呵成。事后复盘,旁人问起为何反应如此迅速,刘臣鑫答得干脆:“从公司到班组,联动演练过无数回,身体早就形成了肌肉记忆。真遇上事儿,大家都知道手该往哪儿伸、眼该往哪儿盯。快而不乱,才能把事故消灭在萌芽状态。”

向“新”而进,让“微创新”汇聚“大动能”

难关啃下后,熔盐工序丁班的目光又转向了更细微的“跑冒滴漏”。

链条炉天生工况波动大,调整难度高;炉排长销频繁跑偏更是个磨人的“老大难”。过去校正一次,得两人在高温炉体两端守个把钟头,抡锤敲打,效率低、风险高。

“必须两个人同时守着,维护完这边,那头又偏了,来回折腾。”刘臣鑫的这句感慨成了班组开展“微创新”的起点。他们不贪大求全,盯住“稳”字做文章,通过反复试验,研制出自动纠偏器。“现在跑偏时,只需在炉两端调节纠偏器即可自动回正,不用时刻盯着,只需按时巡检。”司炉工宋阳说,这大大降低了员工的劳动强度,让大家能更专注于其他精细操作和安全管控。

针对熔盐炉飞灰热值高、含碳量高的特性,班组主动摸索最优工况,将操作经验固化为标准化流程。他们提出加装导流喷嘴、利用热风延长可燃物停留时间的建议,让混合燃烧更充分,飞灰含碳量显著下降;积极配合各分厂开展生物质燃料掺烧试验,最终实现年化燃煤替代率7%,实打实地减少了碳排放、降低了成本。在工序技术团队制定的14项关键举措的基础上,班组把每一次参数微调、每一道流程重塑都当作“试验田”。这些看似不起眼的“小改造”,彻底打通了系统节能的“最后一公里”。

向“远”而行,以“实管理”接棒“新赛道”

荣誉的背后,是平时功夫的沉淀。熔盐工序丁班对照av视频 标准化建设要求,探索出一套接地气的“3344”管理法。班组以安全、技能、业绩为三维标尺,把“每月定规、每月练兵、每班点检”化作雷打不动的日常;年度准入、季度实战、月度理论、班前风险四项考试环环相扣,不留盲区;“全员安全员”“党员明星机台评比”等活动,则让标准化作业成了每个班员的本能。这套“土办法”,硬是把8个人的小班组锻造成了“钢筋铁骨”,先后捧回“贵州省模范职工小家”“贵州省工人先锋号”荣誉。

更难得的是他们的“向前看”。随着遵义铝业氧化铝能源结构优化环保节能改造项目年内投运,这套熔盐系统将正式“功成身退”。早在一年前,甘卫就带着班员往热力工序跑,对着循环流化床锅炉的图纸啃原理、摸故障;如今,轮班人员又分批前往毕节电厂“充电”取经。熔盐炉即将完成历史使命,但班组的接力棒,已跨过这道新门槛,稳稳递向了下一个战场。

工序灯光依旧,控制室内目光坚毅,操作熟练。无声坚守里,藏着新时代产业工人的责任与担当,把平凡事做到极致的韧劲,正是中铝工匠们最硬的底气。


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